日前,无缝钢管条材总厂一炼钢分厂连铸车间完成了浇钢、切割、精整3个区域的岗亭归并及优化工作,12名转岗职工正式接过此前由18名外协职工完成的钢坯修磨营业,仅此一项每年可节流外委保产费用108万元。面临行业&冰冻期,该车间职工玩笑道:&有活干,再坚苦也不怕! 优化岗亭 连铸车间功课线全长近2公里,岗亭分布较分离。针对营业回归后形成的上工序紧、下工序松的场合排场,该车间连系分厂&单炉单机和间歇性冷备的出产现实,归并原切割和描号区,组建切割精整班;原切割区的主控岗亭并入浇钢区,打消连调岗亭,实现了区域联动、职工优势互补。该车间新组建的精整修磨班采用&8+4模式,即8人负责倒班发坯功课,4人负责白班修磨功课,实现岗亭随时替补的动态办理。经由过程上述整合,浇钢和切割精整区定员年夜幅降低。 为促进营业回归后的出产平稳过渡,保障铸坯质量,该车间提前组织专业办理人员对31项功课指导书进行集中清理修订,设计功课指导书,并开展职工培训,使转岗职工敏捷把握操作方法,实现了岗亭优化后的出产顺行。 改变体例 为提高营业回归后的工作效率,该车间带动职工改变不雅念、解放思惟,加强职工干好回归营业的积极性。在修磨线营业回归的第三天正逢周五,车间接到告急使命:要赶鄙人周二之前完成两炉弹簧钢坯的修磨,而此时外协操作人员已经撤离,按常规两天的时候底子无法完成。该车间带领随即制订修磨打算,车间专业负责人和新转岗的职工抛却周末歇息时候,持续加班两天,一边培训一边实战,最终完成了这批修磨使命。 面临产能压缩,该车间做好两个改变:一是由出产主导向质量优先改变,把质量晋升放在优先位置;二是由卫生区域承包向完成滚动打算改变,即全厂冷备时开展卫生清扫、设备清洗和现场整治,出产时做到浇钢成功率100%。经由过程提高峻罐滑钢管连滑次数、设计浇钢主动加渣装配、设计半主动砂轮安装装配等,降低职工的劳动强度,以缓解人员精减后的压力。(文章出处:www.zg-wfgg.com) 如有侵权,请联系本站管理员删除谢谢!买钢管查现货就上找管网