面临当前日益严重的钢铁市场形势,陕钢龙钢公司烧结厂职工不等不靠,自动发力在企业的&破冰征程顶用吹、连、洗、贴四字&聪明锦囊做活降本增效&年夜文章。 &吹字解难题 原二功课区管2#带机承担着由原料站至混匀料场的原料输送使命,是450㎡烧结系统的原料&命脉线,管带机设计工作场合为露天户外形式,雨期受雨水影响,管带机运行时呈现打滑现象,严重制约管带机正常运行,从而影响450㎡烧结系统的原料供给,究其原因是因为管带机头传动滚筒接触面沾有雨水导致。对此,该厂职工以&思中求变的思维体例频频不雅察、思虑,巧妙操纵吹干机道理便宜雨水吹干器,利用压缩空气作为动力,将在高速运转的皮带概况的水份去除,管带脱水装配设在相邻两组托辊中部,在雨季按照管带打滑环境经由过程气源阀门调骨气源流量。这一革新,管带机与滚筒接触面的雨水实时被吹干、打滑现象消逝,系统的不变性获得提高,并耽误了设备利用寿命,提高了功课效率,年可缔造效益达10余元。 &连字破瓶颈 原一功课区管4#带重型卸料车起着别离向9个预配矿仓卸料的感化,卸料时,矿槽之间存在卸料盲区,重型卸料车在盲区位置时物料无法进入矿槽,必需从工艺泉源遏制给料,待重型卸料车跨越卸料盲区后方可给料,不然会将物料卸在矿槽外,甚至会将移动卸料车溜槽堵塞。对此,该厂手艺人员颠末对出产流程的跟踪及卸料车运行研究阐发,最终找出领会决的法子—&连字革新法,即:将重型卸料车溜槽设计为分体布局,及固定溜槽和移动溜槽两部门,固定溜槽固定在矿槽卸料盲区处,毗连两相邻矿仓卸料口,架起了矿仓之间的&桥梁,移动溜槽安装在移动卸料车上,当移动卸料车跨越卸料盲区时,移动溜槽将物料导入固定溜槽后进入矿槽,解决了将物料卸在矿槽外或堵塞溜槽的问题,同时物料运输系统的功课持续性较着改善,无需半途频仍间断给料,系统工作效率显著提高10%-20%。 &洗字节费用 400㎡、450㎡烧结别离有两台主抽风机滤油站,此中油站的滤油滤芯需要按期改换。该厂维修工发现每次改换下来的滤芯只是滤布脏了罢了,整体框架无缺无损,扔失落可惜、华侈成本,他们颠末思虑,想到给废旧滤芯按期&洗澡这一妙招,一个个废旧滤芯颠末柴油的清洗后、面目一新,又从头&上岗轮回利用,如斯以来,既摒弃了以前滤芯脏了就扔的坏习惯,又培育了给滤芯按期&洗澡的好习惯,同时还缓解了备件回货压力,仅此一项,每年就节流成本4800元。此外,该厂职工操纵每次设备停机机遇,按期对滚筒、混料筒钢托辊轴承打开清洗、加油,年夜年夜耽误了设备的利用寿命。 &贴字降成本 400㎡烧结风箱是烧结机吸风系统的首要设备,因为长时候满负荷运行,年夜部门风箱已磨损严重甚至破损,导致漏风现象严重,但整体改换风箱,需要外购风箱备件,备件费用高,且改换时既费时、吃力、成本高,改换后风箱处置更繁琐。手艺主管马工颠末现场不雅察、查阅资料、频频思虑,革新方案凸起&贴字,就是保留原有风箱,按照风箱外形在周围内壁内焊贴耐磨钢钢管,也就是这一不仅贴出了效率—工期提前一礼拜完成,并且风箱的利用寿命耽误了一倍,仅此一项降低维修成本约6万余元。(文章出处:www.zg-wfgg.com) 如有侵权,请联系本站管理员删除谢谢!买钢管查现货就上找管网