冶材公司高度正视节能减排工作,在活性石灰一号反转展转窑现有设备出产使命紧,且工艺匹配状况杰出,难以实施设备革新的环境下,经由过程改良操作方式,使一号反转展转窑的烟气外排量每年可削减5000多万立方米,单元产物能耗降低了6%,取得了节能减排与增效的&双赢。 &客岁6月份以前,我们凡是采用的是高风、高煤、高窑速的操作方式,这种操作方式使冷却风机负荷增年夜,反转展转窑头和二次风都难以形成负压,不仅导致主排烟机的负荷增添,整体转速较高,也使风、煤、电等能耗上升,造成成本升高,仅冷却风用量就达到每小时2.8至3万立方米摆布。该公司辅料分公司负责人介绍说。 为降低烧毁烟气排放,做好节能减排工作,辅料分公司经由过程对现行高风、高煤、高窑速的操作方式进行阐发后,提出了削减三次冷却风,降低助燃风压力,按科学匹配降低反转展转窑和主排烟机转速的负压烧成操作方式。采用这种烧成方式,可以有用削减窑头飘灰现象,改善功课情况,更好地提高活性石灰的质量不变性,还经由过程削减风、煤、电的耗损,降低产物能耗成本,达到节能减排增效的结果。据初步统计,从客岁6月至本年6月底,该公司一号反转展转窑的冷却风用量由以前的2.8万立方米/小时至3.2万立方米/小时,降低到今朝的2.3万立方米/小时至2.4万立方米/小时,主排烟机的转速由1280转/分降低到1250转/分,年削减烟气排放5000多万立方米,不仅改善了周边的年夜气情况质量,也降低了活性石灰的产物成本。(文章出处:www.zg-wfgg.com) 如有侵权,请联系本站管理员删除谢谢!买钢管查现货就上找管网