8月13日下战书16时30分,包钢炼铁厂一烧车间2号烧结机烟气净化系统投入运行,标记着包钢又一项重点工程插手环保序列。至当晚21时,系统运行效率跨越90%,烟气外排达国度排放要求。 据领会,一烧车间原有的烟气净化系统采用德国ENS半干法脱硫工艺,因为受那时工艺限制,原系统设备运行不敷不变、脱硫结果不十分抱负,已无法知足当前国度提出的环保要求。为解决这一问题,包钢于2016年7月起,采用福建龙净脱硫脱硝有限责任公司的&轮回流化床干法脱硫工艺,起头对一烧车间两套烟气净化系统实施新的现代化革新。新系统工艺设计进步前辈靠得住,设备不变性年夜幅提高,此中1号烧结机烟气净化系统已于本年1月15日投入利用;2号烧结机烟气净化系统自客岁12月起头动工,仅用时6个月即完成革新使命。 因为一烧车间2号烧结机烟气净化系统在革新时代需烧结机共同停机运行,将导致炼铁厂每日呈现5000多吨的烧结矿缺口。对此,炼铁厂精心组织出产,力保其它烧结机高效运行,降服了原燃料均衡等坚苦,填补了因革新带来的烧结矿不足短钢管,顺遂实现了革新与出产的&两不误与&两促进。(文章出处:www.zg-wfgg.com) 如有侵权,请联系本站管理员删除谢谢!买钢管查现货就上找管网