长钢烧结厂强化尺度化功课,以手艺革新前进、操作前进、办理前进为动力,从泉源提高配料精准度,夹杂料水分波动规模由7±0.5%缩小到7±0.3%,夹杂料水分不变率达到95%以上,为烧结过程不变供给了杰出前提。 第一步,以手艺革新前进提高夹杂料水分不变率。为包管双机组配料精准度,革新石灰螺旋秤为拖料秤,使配料切确性误差在±5t/h。混料增设一趟热水管,提高夹杂料温度,改善了烧结料层透气性,提高了烧结矿质量。缓冲料仓革新,体积增添至130m3,均质夹杂料,不变了烧结出产。4#主机宽皮带革新,削减偏析现象,使布料更为平均,烧结矿质量更为不变。实施热风烧结,改善了烧结矿概况质量,晋升了烧结矿强度。手艺革新前进为夹杂料水分不变率的慢慢提高奠基了杰出的根本。 第二步,以操作前进提高夹杂料水分不变率。主机操作奉行&厚料层操作法,4#、5#主机布料厚度不得低于工艺划定要求,对峙低碳低水厚料层烧结体例,不变主机烧结工序。配料操作要求四班配料工严酷监控18个圆盘下料量,要求每个单料种配料误差≤±0.5%,现实波动≤±0.2%。在加减料批和配料布局发生转变时,督促微机配料工勤计较仪表现实下料量与配比误差值,勤阐发原料、给料量、配比和烧结矿的成分,不竭提高岗亭职工的阐发和操作程度,削减料批和物料的转变及波动。操纵筛分复线的转换,包管筛分孔径在工艺规模内,削减小颗粒物料进入高炉环节。操作前进为夹杂料水分不变率的提高缔造了杰出的功课前提。 第三步,以办理前进提高夹杂料水分不变率。不变上料量,每班按照出产打算和劣质矿的利用比例,确定班上料量,当班不得随意调整料批,连结了持续和不变出产,避免了班组交代班造成的夹杂料水分波动。对料仓料位,内返矿比例增强节制,找到内返矿配比频仍调整的真正原因,打消了交代班返矿仓存不得跨越500t的划定,仓位不作为KPI查核对象,要求班组交代料位均衡,内返矿比例天天调节不得跨越1次。同时要求制品转运料仓连结较高位置,真正削减物料落差。办理前进为夹杂料水分不变率的提高打下了坚实的物料根本。(文章出处:www.zg-wfgg.com) 如有侵权,请联系本站管理员删除谢谢!买钢管查现货就上找管网