无缝钢管京唐公司1号高炉是我国最早建成的5000m3级以上特年夜型高炉,其有用工作容积为5500m3。2016年以来,1号高炉经由过程立异办理、优化手艺设备、提高操作节制程度,在摸索年夜高炉冶炼纪律征程上取得了新成就:高炉的手艺指标显著晋升,能耗指标年夜幅下降,全年完成生铁产量439.29万吨,焦比306.17kg/t,小焦比28.30kg/t,煤比148.42kg/t,热风温度1223℃,富氧率3.75%,煤气操纵率51%,燃料比482.88kg/t,工序能耗389.27kgce/t。 夯实下层办理保顺行 无缝钢管京唐公司1号高炉出产组经由过程扎实的下层办理,为出产的顺行供给了根本保障。该高炉慎密依靠分厂专业组,鼎力推进原燃料办理、设备办理、能源办理等工作的有序开展。炉前功课区指标竞赛勾当的开展,使出铁准点率连结在99%以上,炉门深度及格率达到97%以上,为高炉炉况不变顺行供给了杰出的炉外保障。经由过程组织开展一人至少一条合理化建议勾当,鼓动勉励员工介入到提合理化建议勾当中来,集思广益,为高炉节能降耗献计献策。1号高炉依托炼铁分厂311立异工作室构成多个攻关小组,经由过程协同攻关,完美了高炉专家系统、数据信息采集和阐发系统,使高炉的冶炼节制日趋完美。 手艺装备优化上程度 筛分系统革新。1号高炉将易变形、易堵塞的下料闸口革新为抗变形性强、不易结垢的闸口,引进了不易损坏、筛分结果好的筛网。筛分系统的系列革新,为降低入炉料的含粉率奠基了根本。 完美喷吹节制系统。该高炉的喷吹系统跟着煤比的提高,节制参数的匹配性变差,导致单元小时的喷煤量误差在5吨以上。他们经由过程频频试探调整节制参数,最终将小时喷煤量的波动节制在0.5吨以内,解决了堵枪问题,扫清了限制喷煤量提高的手艺障碍,使煤粉喷吹的平均性和不变性也获得了提高。 年夜料罐、年夜矿批。在摸索特年夜型高炉冶炼纪律过程中,他们发现采用年夜矿批冶炼,可在加重负荷时仍能连结足够厚度焦层的炉料布局,包管了焦炭在炉内的骨架感化和合适的焦窗厚度,利于在负荷晋升后,获得合理不变的煤气分布。为知足该高炉对年夜矿批冶炼的需求,2016年9月份他们操纵年修机遇对炉顶料罐扩容革新,将料罐容积由80m3扩年夜为104m3,使高炉可用的最年夜矿批重增添到了185吨,一举霸占了制约负荷晋升的难题。 高风温、高富氧。该高炉经由过程高风温工艺改良,使2016年平均风温利用程度达到1223℃,较2016年提高了140℃。同时,他们还经由过程积极调整各项冶炼轨制,来匹配富氧提高带来高炉煤气、理燃等的转变,确保了经由过程提高富氧来促使高炉运行程度的稳妥提高,富氧率由2016年的1.16%提高到2016年的3.77%,最高月富氧率达到5.62%。 优化工艺操作是关头 改良筛分节制工艺。2016年以来,该高炉积极开展炉料筛分质量改良工作,从最初包管足够重量的入炉料阶段到节制筛分时候阶段,再到今朝的秒流量节制阶段,颠末三个阶段对原燃料筛分工艺节制的改良,真正做到了薄料层筛分,年夜幅削减了入炉原燃料的粉末。 精准布料。为了使布料圈数加倍精确,操作者积极试探节省阀自进修系数,按照矿石和焦炭粒度的分歧,测验考试把节省阀自进修系数分隔设置,使焦炭布料圈数精准率由本来的70%提高到90%,结矿布料圈数精准率由本来的85%提高到95%以上。 集成优化多项综合操作。该高炉运用高镁球团矿,实现炉渣镁升铝降,来优化渣系;经由过程不变铁水含硅,实现低硅冶炼;送风轨制上矫捷应用定风量、定风压操作,减小入炉风量波动;在装料轨制方面,搭建&平台漏斗式的装料轨制,并按照原燃料前提和高炉炉况,矫捷应用中间加焦手艺,优化炉内装料轨制…… 2016年,无缝钢管京唐1号高炉在推进节能降耗上又取得了新的进展,高炉富氧率持久不变在5.5%以上,而且经由过程系统攻关在8月份成功投用了氧煤枪。今朝,该高炉在优化年夜高炉出铁轨制摸索过程中,针对三铁口出铁的返蒸汽难题,正与有关单元结合攻关,推进冲渣系统增设底滤池的工作。别的,为进一步年夜幅降低能耗、削减排放,其正积极开展年夜高炉喷吹自然气的研究。(文章出处:www.zg-wfgg.com) 如有侵权,请联系本站管理员删除谢谢!买钢管查现货就上找管网