颠末持续尽力攻关,无缝钢管股份公司吨钢新水耗损降至2.89立方米,处于行业领先程度。 钢铁行业是用水年夜户,跟着新环保法的公布实施,节约用水、合理用水和削减排污,成为钢铁企业可持续成长亟待解决的问题。身处水资本尤为欠缺的唐山地域,股份公司肩负社会责任,近几年斥巨资投入水处置项目,从未遏制对水处置新手艺的攻关应用及节水、用水办理的摸索。 立异模式保障出产不变。钢铁出产是水与火的交融,其间会用到年夜量的水,对水质办理的结果直接影响了用水量和出产的不变性。建厂之初,在水质办理中不竭摸索,成立了全公司同一的水质化验室,对出产系统所有水进行常规的查验阐发,并将天天的查验成果发布于公司局域网,主动形成的数据库与能源二级网毗连。操纵这些数据,对全公司各水系统进行指导补水、排污、加药等操作。在系统运行的同时,手艺人员一边试探各类指标的环境,一边对各项指标进一步具体量化。在此根本上,成立起了信息化直接到班组,一竿子到底的扁平化办理模式。按照公司用水的特点,制订了一系列办理轨制,最终形成了全公司水系统整套的数字化和扁平化的科学办理系统。仅客岁以来,全公司共发现水系统不正常69次,都实时采纳办法,避免了水质持久恶化造成设备的损害而影响出产。炼钢汽化冷却系统的烟道已10多年无因水质爆管变乱的发生,热轧的汽化冷却系统已运行9年无因水质爆管变乱的发生。 改良工艺降低新水耗损。在轨制立异和包管出产顺稳的前提下,股份公司加鼎力度从手艺冲破上谋求水质办理的更猛进步。在传统炼铁工艺里,高炉除尘采用湿法工艺,耗水量年夜,为此股份公司慢慢将三座高炉全改为干法除尘工艺,耗水量降低77%。在炼钢工序,将干法除尘工艺应用到转炉出产上,降低水耗约80%。成立炼钢、热轧集中空调冷凝水、饱和蒸汽发电冷凝水的收集系统,给汽化冷却系统补水。在供水系统方面,扶植综合水处置中间,占地面积小,实现了串级用水,达到了节约用水的目标。自行扶植两座污水处置厂,采用世界最前沿的物化、生化的手艺,每小时成功收受接管2500吨摆布的出产废水和糊口污水,全数回用,削减新水弥补量。此后,先后成立两座除盐水站,出产的除盐水供铁、钢、热轧等工序的高品质用户,最终代替老的软水制水、供水模式。此中,1号除盐站设计出产除盐水能力1200立方米/小时,是国内最年夜的采用双膜法用钢铁污水出产高品质除盐水的两级脱盐站所,由无缝钢管自行尝试、自行设计、自行建造,已获国度专利3项。 开辟水源践行轮回经济。在水质办理上,节省的同时,对峙轮回经济理念,谋求开源。二级脱盐后发生的高盐水,在股份公司被用来高炉水冲渣和转炉闷渣,其间解决了高盐水冲渣带来的结垢和侵蚀问题,获国度专利2项。在焦化工序扶植两座生化处置站和一座脱盐处置站,所发生浓盐水由转炉闷渣、烧结混料等工序消化,实现焦化污水零排放。在厂区成立密集的雨水收集管网,并建造一座3.5米高的橡胶坝,用来收集和储存周边雨水,库容达30万立方米。部门雨水经由过程管网排到1号污水处置厂,进行处置后回用。此外,在冷轧废水收受接管方面,也做出了斗胆测验考试。冷轧废水处置是世界性浩劫题,为此2016年成立了一座专门处置冷轧废水的冷轧废水处置站,首要处置冷轧含酸、含碱、乳化液及涂层废水。该项目投产以来,不变运行,完全达到&钢铁工业水污染排放尺度GB13456-2016的要求,已获国度专利3项。今朝,股份公司正在测验考试对该部门外排水收受接管操纵,必将进一步降低股份公司吨钢新水耗损。 按照行业同一口径,2016年吨钢新水耗损为5.6立方米,2016年股份公司吨钢新水耗损降低到2.89立方米,远优于行业平均程度的3.5立方米和国外进步前辈企业的程度,处于行业领先地位。(文章出处:www.zg-wfgg.com) 如有侵权,请联系本站管理员删除谢谢!买钢管查现货就上找管网