日前,从安徽省劳动竞赛委员会和总工会传来动静,无缝钢管集团第一钢轧总厂副总工程师、炼钢分厂厂长王勇等三人提出的《降低转炉渣中TFe含量》合理化建议获2016年省重年夜合理化建议奖。 王勇具有丰硕的炼钢出产工艺手艺和办理经验,其颠末持久对转炉冶炼现实状况的不雅察和试探,将相关炼钢出产实践上升到了理论高度。他发现,转炉冶炼终点炉渣TFe含量高,会造成含铁金属料的流掉,金属料损掉年夜,钢水中含氧量高,降低合金材料的收得率,影响钢水质量,同时渣中FeO高对转炉炉况侵蚀严重,转炉耐火材料耗损量高。而一钢轧总厂转炉冶炼的钢种较多,有高碳钢、钢管坯普碳钢、CSP铸机低碳钢和超低碳钢等,转炉渣的TFe含量较高达到23%,与国内同类转炉比拟略高。针对钢渣渣中TFe高的近况,颠末频频探讨后提出以下办法:一是对今朝利用的氧枪喷头氧孔孔数与夹角参数做顺应性调整。二是节制好一倒目 标成分,削减终点过氧化水平;设定各钢种一倒成份温度节制方针,提高一倒射中率。三是对吹炼过程终点压枪枪位进行优化试验,削减终点钢渣过氧化水平。在不影响转炉过程化渣、确保终点成分、出产周期前提下,降低转炉渣的TFe含量,削减转炉渣带走的金属料,提高金属收得率,削减转炉耐火材料耗损,降低出产成本,晋升转炉经济手艺指标,同时削减钢渣排放,削减情况污染,取得社会效益。 这项合理化建议被采纳实施后,无缝钢管一钢轧2016年和2016年转炉终点渣中TFe含量别离比2016年平均降低3.19%和2.73%,渣中TFe含量较着降低,2016年和2016年钢铁料耗损含量别离比2016年平均降低3.0千克/吨钢和4.7千克/吨钢。降低转炉冶炼终点炉渣TFe含量,削减含铁金属料的流掉,成为降低该厂钢铁料耗损的主要构成部门,权重约占25%。经由过程实施该合理化建议,2016-2016年为一钢轧缔造效益逾500万元。(文章出处:www.zg-wfgg.com) 如有侵权,请联系本站管理员删除谢谢!买钢管查现货就上找管网